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一次窑尾漏料事故的处理

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  我公司现有两条5000t/d生产线,回转窑规格为Φ4.8m×72m,窑尾采用双系列预热器和TDF分解炉,平均台时产量252t/h。2014年9月14日二线窑尾密封处突然出现漏料情况。

1 事故现象

  14日11:00二线窑尾密封处漏料后,操作员减料运行,当入窑生料量由360t/h减到300t/h时,漏料情况有所好转。在运行中对窑尾烟室进行了清理,14:00停窑检查了窑尾烟室、下料斜坡和喂料溜板,均没有发现异常,于是点火投料。但投料后仍然漏料,于是将投料量减至300t/h,仍会出现间歇性漏料。从回转窑筒体表面温度分布看,总共有3个低温点,在20m处有一低温点(180℃),在59m(大齿圈前3m)处有一低温点(120℃),在67m处有一环向半圈温度在150℃。

2 漏料排查及原因分析

  1)窑尾烟室喂料溜板掉落导致漏料。当投料量减少到300t/h或更低时,就不再漏料或漏料量减少,说明喂料溜板没有掉落。

  2)窑尾烟室斜坡上积料过多,C5下料管下料不畅物料跑到扬料勺里也会造成漏料。停窑检查没有发现积料,69~70m(窑尾2~3m)处也没有厚窑皮和积料,排除了此原因。

  3)怀疑中控窑速与实际值不一致。通过对比发现中控给定的窑速和现场实际测量数值完全相符,排除此原因。

  对回转窑筒体表面温度分布情况进行分析后,认为造成窑尾漏料的主要原因是67~69m处有不规则的厚圈阻碍了生料的向前运动,当加料到一定程度时,物料就会从窑尾密封处漏出来。在13日4:00时,出磨生料KH值低造成出窑熟料KH值低(0.810),由于没有及时减头煤和降低一次风压力,造成烧成带和窑尾温度高,窑烧成带4m处出现筒体暗红现象,窑尾提前出现液相导致结后圈。结圈后没有及时移动窑头燃烧器,使此处的料圈越长越厚,阻挡了窑尾生料的前移造成漏料。当天白班测得窑尾筒体温度在130~140℃,比正常温度低100℃左右。

3 处理措施

  15日7:50,投料量已经减到290t/h,但窑尾仍在漏料,7:55将窑头燃烧器往窑内再伸入270mm,即距离窑门710mm,这时燃烧器伸入窑内635mm,10:50,把燃烧器拽出至距离窑门1140mm,见图1。到11:30时,窑尾停止了漏料,从入库斜拉链机上观察有大量窑皮掉落,中控操作员开始慢慢增加投料量(见表1),到15:34时,投料加到了360t/h。

表1 投料量调整



图1 燃烧器调整位置示意

  为确保稳定运行,彻底解决由于窑尾结圈引起的漏料,当天18:00将窑头燃烧器推到距窑门600mm,22:00又拽出到距离窑门1100mm,窑尾再没有漏料,筒体外表面低温处的温度都相应提高了80~100℃。

4 结束语

  当遇到生料变化时,窑中控操作员要预先应对,及时加减煤,合理使用一次风,保证物料不烧流、不结圈、不跑生,保证质量,稳定热工制度。窑头燃烧器要定期前后移动,避免火点一处集中产生局部高温,烧毁窑皮和耐火砖,防止窑内结圈和产生长厚窑皮,保证窑内通风。

作者:丁玉荣

作者单位:辽源渭津金刚水泥有限公司


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