山东建筑材料网络社区

技术丨水泥厂设备磨损处理两例

只看楼主 收藏 回复
  • - -
楼主
  


水泥厂设备磨损处理两例


概述


由于水泥厂熟料、矿渣、石灰石、砂岩及高硅生料等具有较强的磨蚀性,时常造成设备壳体或配件损坏,影响设备的使用性能,或造成粉尘飞扬,形成环境污染或影响设备的产质量,增加生产成本。本文介绍两例水泥厂设备磨损处理措施,供参考。


1 提高矿渣烘干除尘器耐磨性的措施


1.1 问题分析


某水泥厂烘干机经过技术改造后,烘干机的台时产量由25 t/h 上升到35 t/h,进入除尘器的烟尘浓度大幅上升,对电除尘器进风口的气流导向板和分布板易被腐蚀和磨损加剧,影响正常除尘。


为此,该厂在电除尘器前增设了一台 DXS-17 型旋风除尘器,但使用6个月时就出现进风口处刚玉砂耐磨层磨完,钢板壳体磨损漏风现象。修补后不久,DXS-17型旋风除尘器的锥体被磨损,多处出现漏风和漏料现象,不仅使得电除尘器出口粉尘浓度大幅上升,而且影响烘干机的通风。其主要问题是:


(1)DXS-17 型旋风除尘器钢板材料选择不合理。为了降低成本,除尘设备厂在设备制造时采用厚度为4 mm的钢板制作,尤其是内筒部位,其磨损最快。一旦内筒磨损后,DXS-17 型旋风除尘器的除尘效率大幅度下降,加剧电除尘器的负荷,使得电除尘器出口粉尘浓度增加。


(2)非标部分制造不合理。因受到现场条件的限制,入 DXS-17 型旋风除尘器的除尘管道存在弯头,这样含尘烟气对 DXS-17 型旋风除尘器进风口外侧冲刷和磨损加剧,而 DXS-17 型旋风除尘器的刚玉砂是均匀分布的,因此,DXS-17型旋风除尘器进风口的外侧最先被磨坏,实践也证明如此。如果在 DXS-17 型旋风除尘器进口弯管处设置导流板,使得进 DXS-17 型旋风除尘器烟气均匀,会减轻对旋风除尘器进口处的磨损,延长使用寿命。


(3)在DXS-17型旋风除尘器损坏后,出现漏料和扬尘现象,经常使得分格轮

下料器被矿渣颗粒覆盖,设备故障增多。加上现场环境差,岗位人员巡检不及时,时常出现DXS-17型旋风除尘器堵塞现象,除尘效果进一步恶化。旋风除尘器只能作为通道,起不到除尘的作用,加快对电除尘器进风口的气流导向板和分布板磨损。


1.2 技术措施


一次偶然机会,现场缺少浇注料,烘干机岗位人员自行采用水泥和矿渣拌和混凝土进行浇注,尽管矿渣混凝土厚度很不均匀,有的地方不足8 mm,但使用较长时间,该部分也没有出现磨坏现象。根据这一启示,组织技术人员作进一步调研,同时考察一些除尘器生产企业和设计单位,自行研制了耐磨旋风除尘器,其技术性能参数见表1。




(1)因受生产现场的场地高度限制,耐磨旋风除尘器的高度和大小尺寸受到限制;为了达到烘干机生产所需的风量,同时要保证耐磨旋风除尘器的除尘效率,在进风体的进风口形式上进行了改进,对进风口外侧加厚耐磨层,以提高耐磨能力,延长设备使用寿命;同时改进进风口弯管,弯管外侧钢板内部焊接耐磨角铁,减缓矿渣颗粒对弯管外侧的冲刷;在弯管内设置导流板,均匀分配入耐磨旋风除尘器的风量,以减少粉尘对除尘器进风口和进风体的冲刷磨损。


(2)耐磨旋风除尘器各组成部分的内层钢板起模板的作用,设计时应尽量薄些,使在浇铸耐磨层时以内侧钢板不变形为宜。外层钢板起支撑作用,应考虑设备及运行总载荷(厚度为6mm),保证安全。


(3)该除尘器的耐磨层采用水泥、矿渣、江砂和石子组成的混凝土,其重量较大(估计有12 t),在工艺设计时要充分考虑到楼房或支架的承载能力。


(4)为保证耐磨旋风除尘器内筒的使用寿命,提高除尘效率,内筒厚度为10mm;同时将传统的旋风除尘器的卸灰分格轮改为单层翻板阀,以减少卡料和二次扬尘对除尘效率的影响。


1.3 效果与体会


自制的耐磨旋风除尘器投入使用后,其除尘效果和耐磨效果良好,除尘效率较高。在保障DXS-17型旋风除尘器除尘效率的前提下,其运行阻力下降,提高了烘干机的通风效果,促进了烘干机的产量提高。烘干机台产上升 5%~10%左右。


耐磨旋风除尘器使用3个月时,进风体的进风口内壁起支撑作用的内层钢板被磨损成片状脱落,钢板由原来的3mm被磨损为0.5mm,这与设计时的预期一致。为防止脱落的钢板卡死输送设备,在下料器上部设置了钢筋网,设置检查门。进风口被磨损后,面积增大,通风阻力下降,磨损将逐步减缓。旋风除尘器设计的耐磨层,不仅起到了耐磨作用,而且也起到了保温的作用,减轻了电除尘器的电场结露,有利于电除尘器的使用寿命的提高。从对耐磨旋风除尘器磨损情况看,自制耐磨旋风除尘器的耐磨层对矿渣的适应能力优于刚玉砂。尽管其费用只有刚玉砂的1/3,但其使用寿命可达4年以上。


2 提高风机叶轮耐磨性措施


2.1 问题分析


某水泥厂有一条 2 500 t/d 熟料生产线,采取离心风机抽取拉链机处除尘罩的含尘废气后,送入窑头电除尘器处理,以降低熟料破碎机下拉链机处的扬尘问题。在采取离心风机强制抽风后,拉链机处除尘效果较好,但存在离心风机叶片使用寿命短的问题。其主要原因如下:


(1)由于熟料粉尘颗粒磨损性强,岗位人员为了提高拉链机出的除尘效果,将离心风机阀门开度开的过大,造成多数大颗粒熟料进入风机,加剧了风机的磨损。根据更换风机风叶的统计,该风机叶片的使用寿命一般在 2~3 个月;每年需要更换 5~6 个风机叶轮,该风机设备维护成本较高,维修工的更换叶轮工作量也较大。


(2)离心风机叶轮在生产过程磨损后,很容易打破叶轮的静平衡和动平衡,造成风机运行振动和噪声加大,加剧轴承座的振动和磨损。为保证离心风机安全运行,几乎每月都需要对该风机进行停机焊接叶轮做动静平衡维护,增加风机维护的工作量。


2.2 技术措施


针对熟料破碎机处的离心风机叶轮磨损问题,该水泥厂曾考虑模仿窑尾高温风机贴陶瓷片的方案,最终因风机规格小而放弃。经过技术和性价比综合分析,提出如下措施:


(1)仔细分析离心风机叶轮的磨损部位,以确定叶轮增加耐磨的范围。通过对比多种强化耐磨离心风机叶轮的方案,确定采用在叶轮容易磨损的部位镀氧化钨耐磨层方案,提高叶轮的耐磨性。


(2)在操作管理上,修改操作管理规程,要求巡检工定期检查和维护拉链机处除尘罩的密闭性,严禁除尘罩漏风现象。在此基础上,严格控制离心风机的阀门开度,做到拉链机处除尘罩微负压作业为宜,控制大颗粒熟料进入离心风机的数量。


2.3 效果与体会


(1)采取以上措施后,离心风机叶轮寿命可达4~6个月。通过试验,即使不控制风机阀门开度,叶轮的使用寿命至少提高1倍以上。尤其是严格控制风机阀门开度后,离心风机叶轮的使用寿命大幅度提高。


(2)氧化钨镀层作为航天耐磨材料,通过在水泥厂对其耐磨性的使用实践的检验,其耐磨性是值得肯定的。但是,对于大颗粒多的场所,大颗粒对其镀层的磨损会加快,将降低氧化钨镀层的使用时间。


3 结语


水泥厂磨蚀性物料较多,在实际生产过程中应尽量减轻磨损因素。如在保证不扬尘的前提下,尽量减少通风量,减轻大颗粒对设备的磨损。因矿渣和熟料这类物料磨蚀性较强,有时工艺过程中必须通过改善设备的耐磨性来解决。因此,发现和使用新材料显得十分重要。


作者:何雪梅


本文来源于《水泥工程,作为阅读交流学习之用,如果有涉及到您的版权,请及时与我们联系!

点击【阅读原文】,查看会议详情




▽▽▽点击阅读原文,查看会议详情


举报 | 1楼 回复