由我院总包施工的埃塞俄比亚Messebo水泥厂3000t/d生产线EPC工程,地处海拔2400m的高原地带,经过前期生产调试,现已投入了正常的生产。我院在设计这条生产线的时候,原是以生产OPC/PPC等普通熟料为主,后因埃塞俄比亚国内修建水库大坝,业主为满足当地市场的需要,要求改生产低热大坝熟料。
我院生产团队在详细分析当地的原、燃材料情况及大坝熟料的性能要求后,在短短的三个月时间内,成功地生产出低热大坝熟料。本文就该熟料的生料配料、工艺煅烧及生产过程中所遇到的问题作一介绍。
1 主机设备
该生产线选用了Φ4.6m×70m窑和带预燃室六级旋风筒预热器系统,主要设备技术性能参数见表1。
表1 主要设备技术性能参数
2 生料配料方案的选择
2.1 配料原理
由于C3S早期强度较高,但28d之后强度增进缓慢,同时水化热较高;C2S早期强度不高,但后期强度较高,一年后甚至超过C3S,最大的优点是水化热低;C3A水化很快,3d就可以发挥全部的强度,但强度绝对值不高,后期强度甚至会降低,C3A水化热很高;C4AF能使熟料强度不断地增长。因此,在选择熟料配料方案时,就得重点控制熟料中C3S和C3A的含量,使得大坝水泥早期施工中释放的水化热尽量低,且后期强度较高,保证大坝的施工质量。
2.2 原材料化学成分及煤的工业分析
原材料化学成分分析见表2,煤工业分析见表3。
表2 原材料化学分析 %
表3 煤的工业分析
2.3 配料方案确定
生料配料主要以高品质石灰石为主,硅质材料采用砂岩,铁粉为校正料,尽可能少用或不用页岩;生料率值控制范围:LSF=86±2,SM=2.7±0.1,IM=1.0±0.1。原料配比见表4,入窑生料和熟料化学分析见表5,熟料性能见表6。
表4 原材料配比 %
表5 入窑生料和熟料的化学分析
表6 熟料物理性能
从表6可见,生产出来的大坝水泥熟料的各项数据都满足外方提出的要求(见表7)。
表7 业主方大坝熟料指标要求
3 试生产过程中所遇到的问题及解决措施
3.1 窑内飞砂严重,冲刷窑皮,窑砖使用寿命短
在生产低热大坝水泥熟料配料时,要求熟料LSF、IM值低,SM值高,试生产之初,由于窑内飞砂料极其严重,加上销售市场对低热大坝熟料的需求量很少,为此每生产一段时间的大坝熟料,还得安排生产一段时间生产常规熟料。因频繁地“倒换料”,导致旧窑皮每次都被飞砂料先冲刷掉,过后再补挂新窑皮非常困难。烧成带15~17m处窑砖使用不长时间就出现剥落,最后不得不进行更换,从而增加成本还会影响到窑及其他部位耐火材料的使用寿命。
为此,要求业主方必须保证生料成分稳定,特别是进厂石灰石要保证CaO含量在53%以上,同时配料时尽量把SM控制在控制指标的下限,适当提高烧成带温度。而且窑系统连续生产大坝熟料一段时间,如果销售不好就先外排堆放储存,尽可能减少窑的倒换频次。经过严格控制和稳定运行,不仅能生产出合格的熟料,而且窑皮状况得到改善,飞砂情况也明显好转。
3.2 篦冷机易“堆雪人”
在生产大坝水泥熟料时因窑内飞砂料严重的缘故,篦冷机也曾多次出现“堆雪人”,最大的一次堆积到窑口,停窑3天才处理完毕。
为减少和避免篦冷机“堆雪人”对生产的影响,首先对篦冷机(窑下料口侧墙)进行了技改,增加空气炮和人工捅料孔,同时加强了对现场岗位巡检管理的力度,要求岗位工每半个小时必须打开观察孔检查,中控篦冷机摄像头也加强监控,发现有“堆雪人”的苗头及时处理;同时通过配料调整,不仅减少了飞砂料,而且“堆雪人”很少出现。偶尔出现“堆雪人”的苗头时,巡检工能及时处理,大大提高了窑的运转率。
4 几点体会
1)一定要保证石灰石为高品质,保证均化库内生料的料位和生料成分的稳定,这样有利于窑内热工制度稳定;同时尽量控制硅率稳定,减少窑内煅烧时产生飞砂,延长窑砖的使用寿命。
2)生产操作中,注意监控飞砂情况,注意观察是否有“堆雪人”的迹象,一旦发现“堆雪人”的苗头应及时处理,保证窑系统有较高的运转率。
3)窑的生产要保持相对的稳定,生产某一种品种熟料要保持一段时间,同时在转换品种时要平稳过渡,配料忌讳大起大落。
作者:朱宗林
作者单位:合肥水泥研究设计院
文章摘自《水泥》杂志2015年第8期