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电厂炉底渣在蒸压加气混凝土生产中的应用实践
姜少波
(新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司)
新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司始建于1994年,原仅是一条年产3万m,灰砂加气、采用落后半机械化生产方式的生产线;2003年技术改造为年产15万m³、基本采用全机械化自控系统的生产线;2011年则扩建为30万m³,蒸压粉煤灰加气混凝土砌块生产线。公司在新疆加气混凝土行业具有较好的知名度。
近几年来,乌鲁木齐地区电厂由于环保原因,进行了关停,使电厂粉煤灰资源出现紧张趋势,价格也不断上涨:同时电厂的炉底渣排放较多,每年达到10万吨,由于不能有效利用,占用大量土地堆放。为消纳电厂炉底渣,有效降低加气混凝土砌块的生产成本,我们开展了电厂炉底渣在蒸压加气混凝土生产应用的实践。
1 原材料和试验方法
1.1原材料
粉煤灰:乌鲁木齐红雁池第二发电厂干排灰。
炉底渣:红雁池第二发电厂排放,取自于堆场。
水泥:新疆天山水泥股份公司生产的32.5复合水泥。
石灰:乌鲁木齐圣杰恒通公司生产。有效钙为68%-70%。
脱硫石膏:红雁池第二发电厂排放。
粉煤灰和炉底渣的化学成分分析见表1。
1.2 生产工艺简介
料浆制备:炉底渣和粉煤灰按一定比例混合。经过球磨机磨细(要求达到75μm筛余28%~30%)后,泵入料浆库待用。
蒸压养护制度:先抽真空至一0.06MPa:然后通汽升温,用2h升至恒压压力为1.2MPa(饱和水蒸汽压力的温度为188℃)、恒温恒压时间8h;用2h降至釜内压力为0时。开窑门。
在企业试验室,进行加气砌块的干密度和抗压强度测试。根据GB/T 1 1969—2008《蒸压加气气混凝土试验方法》;抗压强度同时根据GB/T 11970—1997《蒸压加气混凝土》进行出釜强度的测试。
2 配比与砌块性能测试结果
2.1 B06砌块的配比和测试结果
2.1.1 B06砌块的配比
B06砌块生产配方(干基)为:水泥:石灰:粉煤灰或混合料浆:石膏=8%:18%:70%:4%。
初步测试发现,尽管炉底渣经过球磨机粉磨,但仍可见少量漂浮物和粗颗粒存在,导致坯体上下的容重不均匀。因此,对粉磨后的混合料浆,采用100目筛子进行过筛,并分别试验。炉底渣和干粉煤灰的混合比例、编号、过筛情况和灰浆筛余,见表2。
2.1.2 B06砌块的测试结果
每个配合比至少浇注8模,随机从4个不同模具中抽取砌块进行干密度和抗压强度测试,结果见表3。
其中对比组数据为试验前全部采用粉煤灰的平均值,配合比与试验组相同。
2.1.3 B06砌块测试结果分析
采用德国对蒸压加气混凝土砌块质量判定要求,按式(1)计算质量因子:
计算结果列在表3中。从表3中可以看出,各组配方基本都能满足蒸压加气混凝土砌块中干密度和强度的要求,其中C组质量因子最大,E组次之,而A组最小。也就是C组为最优配方。即炉底渣和粉煤灰比例应按3:2取,而且应过筛。但考虑到最大可能节约成本,实际生产宜选取E组配方。即炉底渣和粉煤灰比例应按3:1取,而且应先对炉底渣过筛。
待续。
——摘自《建筑砌块与砌块建筑》2016年——