浅谈稳定生料质量的措施
1 我厂概况
我公司是由中材国际南京设计院设计能力为2500/d熟料的五级旋浮预热回转窑生产线。2005年3月点火投产。生料粉磨主机设备是Φ4.6m×9.5+3.5m中卸磨,生料储库是Φ18m具有空气搅拌功能的连续式均化库。生料质量是质量管理中的要点、难点。
2 影响生料质量不稳的因素
1)原材料成份波动大,石灰石成份的波动主要表现在CaO和MgO含量及其夹带杂质的变化,当石灰石中的CaO含量降低(或升高)时,没及时调整配比。粘土成份的波动主要表现在SiO2和Al2O3上,砂岩成份的波动主要是SiO2的含量上,特别是SiO2变化较大时,对生料饱和比的影响很显著。
2)各种物料配比的波动,工艺设备不能满足配料的要求,由于破碎工艺的不完备,使物料的粒度不均齐,或粒度过大,喂料及计量设备精度差,不能有效控制各种物料的流量,磨头仓容量过小,造成断料或料仓中的压力难以稳定,影响下料的准确和均匀性。
3)物料不稳定的影响,生料配料时原料未经烘干,水分波动较大,对于粘滞性物料。下料不稳畅,料层不稳有卡料现象,在现场断料或下料不够的情况下(大块的物料卡住下料口)荧光分析配料曲线往往显示十分正常,影响物料的实际流量,缺乏及时有效的监控措施。
4)配比调节不当,对于成份波动大的生料,判断不准却,缺乏良好的预见性,配比分配不合理,促使生料成份的波动。磨机的不稳定操作及物料易磨性的改变,对生料的成份影响很大。特别当生料磨空转时,一般的经验是物料的饱和显著提高,CaO高于平时的水平。
5)生料取样点的影响,出磨生料代表性差,误导控制。生料取样是由螺旋输送连续取样机取样,取样位置在成品空气斜槽和均化库之间,成品生料经空气斜槽流经连续取样器,取样螺旋输送机在工作时还有部分是收尘的料,在生产中一直存在出磨生料和入窑生料细度相差较大的问题,两者饱和也有所差距,综合以上因素,由于除尘和回灰和取样点气压的不稳,干扰取样工作,进一步影响到检测结果对生产的指导。
6)要考虑X荧光分析曲线是否有漂移而影响结果准确性的问题,另外取样是否有代表性的问题(如样品在原料磨停的前后所取,其代表性必然受到影响)、制样的方法的正确性等。
7)均化后生料质量不易判定。均化后生料成分与出磨生料平均成分、细度存在着较大的差别,这种相关性差的现象除了受出磨生料代表性影响外,也受均化效果的影响。均化气路不畅通,均化过程中的层析,都能造成均化样的代表性差,致使均化后生料质量难以判定。
3 稳定生料质量的措施
1)确定原材料矿点,加强均化。定期考察原材料矿点,掌握原材料的质量情况,严把进厂关,缩小进厂原才物料品位的波动范围。石灰石矿山采用工程机械进行搭配和均化作业。严格控制控石灰石的品位及粒度,要求保证石灰石均化库有一定库位。
2)加强对配料站的现场管理。对配料过程要求保证物料的连续性和料层的稳定,当几组分物料有一路出现故障时,其他几组分物料要同时止料,超过10分钟不能恢复正常下料时,要立即停磨。
3)配料岗位操作人员要加强责任心,努力提高业务操作水平。做到勤抽查、勤观察、勤调整。分析配比及生料成分的相关性,以此判断出磨生料质量及计量设备的可靠性。
4)中控生料磨操作人员,要严格遵守操作规程,磨机加减台时,不要大起大落,加减料的幅度不要过大,以防对出磨生料质量带来波动。要严禁空磨运转,空磨运转时间不得超过10分钟。
5)稳定出磨取样点气压。加强取样器的状态检查,尽量减少由于压力给取样带来的误差,通过压力调节保证正常取样。
6)统计分析确定出磨、入窑生料成分的对照关系。根据荧光分析的结果,确定出磨、入窑生料成分的相关性,从而对出磨生料的控制目标做出正确的判断。对于均化效果的判断,也利用统计的方法,确定均化后生料质量是否符合要求。
4 效果综述
通过以上具体措施的落实,改变了以往出现问题无所适从的状况,出磨生料质量得到良好有效的控制,一定程度上弥补了原材料均化能力不足对生料质量的影响,岗位责任明确,处理方法统一,生料质量有了明显的提高,入窑生料成份相对均匀稳定,熟料成分及烧成控制相对较稳定,总之,针对现状,采取一定措施,弥补设备或其它硬件的不足是稳定质量的有效途径。
作者:李会民
单位:山东联合王晁水泥有限公司化验室
来源:百度文库
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